液態硅膠注塑機,硅膠注塑機JTT-850R成型工藝、功能介紹?
一、設備方面。
1. 液態硅膠注塑機,硅膠注塑機500快三JTT-550DM塑化容量小。略。
500快三2. 溫度計顯示的溫度不真實,明高實低,造成料溫過低。略。
500快三3. 噴嘴內孔直徑太大或太小。略。
500快三4. 塑料熔塊堵塞加料通道。略。
500快三5. 噴嘴冷料入模。略。
6. 注塑周期過短。略。
500快三二、JTT-550DM硅膠注塑機使用模具方面。
1. 模具澆注系統有缺陷。
2. 模具設計不合理。
三、工藝方面。
500快三1. 進料調節不當,缺料或多料。
加料計量不準或加料控制系統操作不正常、JTT-550DM硅膠注塑機或模具或操作條件所限導致注射周期反常、預塑背壓偏小或機筒內料粒密度小都可能造成缺料,對于顆粒大、空隙多的粒料和結晶性的比容變化大的塑料,料溫偏高時應調大料量。
當機筒端部存料過多時,注射時螺桿要消耗額外多的注射壓力來壓緊、推動機筒內的超額囤料,這就大大的降低了進入模腔的塑料,有效射壓而使制品難以充滿。
2. 注射壓力太低,注射時間短,螺桿退回太早。
熔融塑料在偏低的工作溫度下黏度較高,流動性差,應以較大壓力和速度注射。
500快三在制彩色制件時,著色劑的不耐高溫性限制了機筒的加熱溫度,這就要以比通常高一些的注射壓力和延長注射時間來彌補。
3. 注射速度慢。
注射速度對于一些形狀復雜、厚薄變化大、流程長的制品,以及黏度較大的塑料具有十分突出的意義。
當采用高壓尚不能注滿制品時,應可慮采用高速注射才能克服注不滿的毛病。
4. 料溫過低。
機筒前端溫度低,進入型腔的熔料由于模具的冷卻作用而使黏度過早地上升到難以流動的地步,妨礙了對遠端的充模。
機筒后段溫度低,黏度大的塑料流動困難,阻礙了螺桿的前移,結果造成看起來壓力表顯示的壓力足夠而實際上熔料在低壓低速下進入型腔。
500快三噴嘴溫度低則可能是固定加料時噴嘴長時間與冷的模具接觸散失了熱量,或者噴嘴加熱圈供熱不足或接觸不良造成料溫低,可能堵塞模具的入料通道;如果模具不帶冷料井,用自鎖噴嘴,采用后加料程序,噴嘴較能保持必需的溫度;剛開機時噴嘴太冷有時可以用火焰槍做外加熱以加速噴嘴升溫。
四、原料方面
塑料流動性差。
塑料廠常常使用再生碎料,而再生碎料往往會反映出黏度增大的傾向。
500快三實驗指出:由于氧化裂解生成的分子斷鏈單位體積密度增加了,這就增加了在機筒和型腔內流動的粘滯性,再生碎料助長了較多氣態物質的產生,使注射壓力損失增大,造成充模困難。
為了改善塑料的流動性,應考慮加入外潤滑劑如硬脂酸或其鹽類,最好用硅油(黏度300~15000px2/s)。潤滑劑的加入既提高塑料的流動性,又提高穩定性,減少氣態
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